ernig Napisano September 5, 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Napisano September 5, 2017 no dobra, urlop minął nawet nie wiem kiedy Ale żeby nie było, że w trakcie wolnego nic się nie działo, to pokażę Wam co udało mi się wystrugać ;) Giętarka do blachy - powstała z materiałów z odzysku 1x ceownik, 2x kątownik,2x zawiasy, szpilka fi12, rurka, rączka od szlifierki i kilka nakrętek. efekt Jako, że modding bez CNC to nie modding ;) postanowiłem opracować kolejna wersję mojej maszyny.Wcześniejsze nie do końca spełniały swoją rolę. Tym razem zdecydowałem się na ploter laserowy. efekt (prace w toku) trzeba dokończyć ploter i czas się zabrać za kolejny projekt. Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Buczo Napisano September 5, 2017 Zgłoś Udostępnij Napisano September 5, 2017 Jestem ciekaw tego wynalazku w akcji Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ernig Napisano September 5, 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Napisano September 5, 2017 Już działa ten napis Adam został nasmarowany za jej pomocą Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Buczo Napisano September 5, 2017 Zgłoś Udostępnij Napisano September 5, 2017 No tka pomyślałem, ale z chęcią bym zobaczył filmik hehe Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ernig Napisano September 15, 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Napisano September 15, 2017 Filmik będzie bo bez niego projekt się nie liczy ;) aktualnie powstaje nowa ulepszona wersja, postanowiłem poprawić osie X,Y oraz dodać oś Z. Podstawa osi X została wzmocniona kątownikami meblowymi dodatkowo czekam na dostawę łożysk liniowych tak aby rozłożyć nacisk na większa powierzchnie prowadnicy. Na spodniej stronie powstał kanał do prowadzenia przewodów oraz otwory ułatwiające mocowanie podstawy osi Y. Oś Y została całkowicie przebudowana, wałki prowadzące zostały szerzej rozstawione, zrezygnowałem z drewnianej podstawy osi na rzecz metalowej ułatwi to późniejszy montaż osi Z. Oś Z w przygotowaniu Tyle na dziś , dzięki za uwagę Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ernig Napisano September 25, 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Napisano September 25, 2017 Obiecałem i dotrzymuję obietnicy Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Buczo Napisano September 25, 2017 Zgłoś Udostępnij Napisano September 25, 2017 Świetna! Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ernig Napisano September 25, 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Napisano September 25, 2017 dzięki tu jeszcze film w całości Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Buczo Napisano September 25, 2017 Zgłoś Udostępnij Napisano September 25, 2017 Fajne! Na prawdę robi wrażenie, że to wszystko własnymi rękami zrobiłeś! Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ernig Napisano September 25, 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Napisano September 25, 2017 dzięki, bujałem się z tym ustrojstwem już sporo czasu dlatego przyszedł czas żeby poskładać wszystko do kupy jak dojadą okularki ochronne i inne brakujące elementy to za założę laser i wrzeciono i dalsze testy będę robił No i muszę się teraz nauczyć jakiegoś softa do projektowania ,żeby maszyna miała co robić . Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Buczo Napisano September 25, 2017 Zgłoś Udostępnij Napisano September 25, 2017 Powodzenia z projektem a ja śledzę uaktualnienia! Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ernig Napisano November 10, 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Napisano November 10, 2017 postanowiłem wreszcie wyposażyć cnc we wrzeciono. Plan był dobry na początku. jako napęd miała służyć mini szlifierka skilla. Napęd miał być przenoszony za pomocą giętkiej przedłużki a wszystko po to żeby nie obciążać zbędnie bramy. Jednak szybko plan został zweryfikowany , niestety negatywnie. TZN nie do końca ale w trakcie instalacji pojawił się WIELKI minus mojego rozwiązania. Końcówka wałka jest oparta tylko na jednym łożysku przez co frez lata jak kot ze sraczką :(. Takie rozwiązanie dyskwalifikuje mój pomysł . Niemniej postanowiłem zastrugać testowo element i efekt tej pracy można zobaczyć na poniższym filmie. Założenie projektu było zmajstrowanie coveru, część sześcianów miała być zagłębiona po obrysie reszta cięta na przestrzał dodatkowo powinny pojawić się napisy( przez latający frez nie do zrobienia w tej wersji) . Dalsze plany : modernizacja uchwytu do frezu ( minimum 2 łożyska ) i obsługiwana grubość trzpienia frezu 6 mm aktualnie obsługuję 3 mm. zwiększenie pola roboczego aktualnych z 200 mm x 280 mm na 280 mm x 480mm dedykowane wrzeciono i głowica laserowa Dzięki za uwagę Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michagm Napisano November 10, 2017 Zgłoś Udostępnij Napisano November 10, 2017 Dobrze ci poszło. Zauważyłem słaby punkt - precyzyjne cięcie/frezowanie. Na pewno poprawić/naprawić słaby punkt - Nie poddawaj się :] Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ernig Napisano November 10, 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Napisano November 10, 2017 (edytowany) dzięki to jest właśnie to o czym pisałem jedno łożysko na końcówce głowicy i frez lata jak dziki, jak zrobię nowe mocowanie do głowicy freza to powinno być lepiej Ja się tak łatwo nie poddaję i będę rzeźbił dalej . Jest jeszcze jedna sprawa o której nie wspominałem, a chodzi tu o tę ważniejszą część tej całej zabawy czyli obsługę softu i naukę projektowania. W tym temacie to jestem zupełnie zielony i dopiero stawiam swoje pierwsze kroki Edytowano November 10, 2017 przez ernig Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michagm Napisano November 10, 2017 Zgłoś Udostępnij Napisano November 10, 2017 (edytowany) 4 godziny temu, ernig napisał: "to jest właśnie to o czym pisałem jedno łożysko na końcówce głowicy i frez lata jak dziki, jak zrobię nowe mocowanie do głowicy freza to powinno być lepiej" Jeśli nie poprawi i dalej frez będzie latał jak dziki to na poluj np. Einhell BT-KF 150 3w1 [lepiej żebyś zobaczył na żywo jak wygląda naprawdę sprzęt np. w sklepie Castorama/OBI/Leroy-Merlin/Brico/itd.] albo PARKSIDE PSFS 250 A1 z LIDL. Tak naprawdę większości Mini-szlifierki mają słabe łożyska końcówki inaczej krzywe końcówki głowicy. Edytowano November 10, 2017 przez Michagm Dodatkowo Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ernig Napisano November 10, 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Napisano November 10, 2017 gdybym zainstalował mini szlifierkę skilla która robi za napęd bezpośrednio na osi Z, nie byłoby problemów z frezem ale, że nie chciałem dodatkowo obciążać bramy to wykorzystałem dostępną w zestawie przedłużkę. Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ernig Napisano November 22, 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Napisano November 22, 2017 nadal nie ukończyłem cnc ale już mogę je wykorzystywać do drobnych prac Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ernig Napisano December 14, 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Napisano December 14, 2017 od ostatniego wpisu już trochę minęło więc postanowiłem o sobie przypomnieć ;). Ogólnie nadal ciągnę temat cnc. Aktualna wersja ma zmienioną konstrukcję osi Z ( foty zrobione kalafiorem za co przepraszam ) Nowa konstrukcja oparta w całości na sklejce również prowadnice. Taka konstrukcja ma mniejsze luzy niż poprzednia wersja . Dodatkowo mini szlifierka dostała mocowanie bezpośrednio do osi.Taki zabieg również wyeliminował luzy jakie były pojawiały się na końcówce wałka przedłużki . Niestety modyfikacja osi przyniosła też minusy; po pierwsze wzrost wagi po drugie powiększenie rozmiaru konstrukcji. Wzrost wagi obciąża silniki oraz prowadnice osi X i Y .A powiększenie rozmiaru zmniejszyło pole robocze urządzenia w związku z powyższym zapadła decyzja o przesiadce na coś większego . Ogólnie większość gratów już zamówiona, część już nawet u mnie. ( fotki będę wrzucał jak sprzęt dojedzie ) wrzeciono: starego 130 W Skilla zastąpi początkowo 500W Parkside aktualne silniki krokowe 0,6 Nm( były kupione z myślą o budowie drukarki 3d a nie cnc) zastąpią je nema23 2.0 Nm Początkowo prowadnice osi X zostaną zastąpione na podparte później dojdzie modyfikacja osi Y. To tyle w temacie, dzięki za uwagę i zapraszam do śledzenia i komentowania. Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Buczo Napisano December 14, 2017 Zgłoś Udostępnij Napisano December 14, 2017 Fajny ten Parkside! Możesz podać jego dokładny model? Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ernig Napisano December 14, 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Napisano December 14, 2017 taka PARKSIDE PSG 500 A1 Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Buczo Napisano December 14, 2017 Zgłoś Udostępnij Napisano December 14, 2017 Dzięki! Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ernig Napisano December 14, 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Napisano December 14, 2017 zgodnie z obietnica deko lepsze foty Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ernig Napisano December 16, 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Napisano December 16, 2017 dojechały nowe graty oś X będzie dłuższa od aktualnej o prawie 30cm Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ernig Napisano December 29, 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Napisano December 29, 2017 (edytowany) Elementy na nową maszynę już leżały od pewnego czasu dlatego postanowiłem, że to już najwyższa pora żeby zacząć strugać nową wersję. Konstrukcja nowego cnc wykonana będzie ze sklejki. Z tym, że będzie tam kilka zasadniczych różnic; po pierwsze grubość materiału, najcieńszy element będzie miał 18 mm (podstawa) reszta minimum 22 mm. Kolejna różnica będzie taka, że wszystkie sklejkowe elementy zostaną docięte przez firmę zewnętrzna.Poprzednio część elementów docinałem ręcznie w warsztacie, a to nie gwarantowało prawidłowych, powtarzalnych wymiarów. Brama będzie się poruszała na podpartych prowadnicach fi 20, jej konstrukcja także została zmieniona względem prototypu ale o tym w kolejnych postach. A tak wygląda różnica w wielkości między prototypem i nową podstawą. i kilka fotek z prac nad podstawą Aktualna waga podstawy jest porównywalna do wagi całego prototypu Edytowano December 29, 2017 przez ernig Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Buczo Napisano December 30, 2017 Zgłoś Udostępnij Napisano December 30, 2017 Dzieje się Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się